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机组断油烧轴瓦事故【案例简述】某厂机组断油烧轴瓦,事故前机组负荷各运行参300MW#2300MW,数正常时分,机发出发电机定子冷却水断水信号,值班员、班长、值1506#2长检查定子冷却水泵,冷却水流量正常,推断为误发信号时分,炉盘发出(主燃料切除)动作信号,锅炉灭1508#2BTG MFT火,汽机跳闸,发电机解列,厂用电自投胜利解列后,值班员开启有关旁路、切换轴封汽源、启动备用真空泵、停凝聚水泵等操作时分,转速降到司机启动顶轴油泵15171550r/min,时分,转速从快速降到值班员、班长到机旁投15251000r/min0盘车不胜利,检查发觉润滑油压表显示接近于即启动沟通润滑油泵,0,油压上升到后再投盘车也不胜利全部惰走过程仅比
0.14MPa17min,平常少惰走期间润滑油中断,致使轴瓦烧毁38min【案例评析】机消失”手动「跳闸,查实为锅炉爱护装置误动,是事故的诱
1.#2MF发缘由;.机组解列后,主汽门关闭,润滑油压随转速下降而降低,当油压降2到和时,交、直流润滑油泵应自起动,但实际没有
0.07MPa
0.06MPa起动,是事故的主要缘由;运行人员在汽机解列后,没有按运行规程规定严密监视润滑油压,
3.而是当汽机转速下降到润滑油压降到交、直流润2700r/min,77〜84kPa,滑油泵未能自动启动时,才手动启动交,直流润滑油泵,致使汽机转速降低到主油泵不能正常供油的状况下,机组断油烧瓦,转子下沉,高压缸下部动静径向间隙消逝,摩擦卡死这是事故的重要缘由;.汽机解列,消失润滑油压低之后,盘没有发出低油压低值、低4BTG I团值、低回值个声光报警信号,以准时提示运行人员马上处理这也3是未能准时手动启动交、直流润滑油泵的缘由之一【案例警示】机组在基建调试阶段,对汽机润滑油系统这样重要的设计变更,未L经会签和审批就予实施,暴露了管理不严;.调试工作不完善,如润滑油系统在静态、动态低油压试验中,均没5有发觉机组解列、主汽门关闭后,交、直流润滑油泵低油压不能自起动的重大隐患;.机组移交生产后,未能准时组织人员复核图纸和设计变更单,以致6润滑油系统设计变更错误始终没有发觉,酿成重大设备事故;.运行岗位新人员缺乏实际阅历,事故处理力量较差
7.设计部门必需切实加强设计工地代表的管理,对工地代表在现场变8更重要设计、主要的自动装置和爱护,必需严格审批,加强管理;.新设备投产前的调试、试运行和验收工作,必需按《电力工业技术9管理法规》有关规定,对设备的主爱护、自动装置、重要爱护及自动装置尚未投入或不完整的,不准起动,不予验收;运行中的汽轮机交、直流润滑油泵及其低油压自起动装置,必需10常常处在良好状态没有自起动装置或自起动装置不完善的机组,不允许起动,运行中的机组必需马上支配处理;运行中汽轮机的交、直流润滑油泵,其低油压联锁起动开关必需在11投入位置,不得随便退出;运行中交、直流润滑油泵及其低油压自起动装置应每周试验一次12每次正常停机前要进行试验;停机后,在主汽门关闭工况下也要进行试验,以检查自启动功能是否正常;.停机时,应设专人监测润滑油压和轴瓦温度,随转速的下降准时13投入交、直流润滑油泵运行人员必需熟识交、直流润滑油泵失常状况下的紧急处理方法;.新投产及大修后的机组,专业技术人员要全面审核图纸和设备变14更状况,查核各种爱护完备,各自动装置牢靠,各定值精确,一旦发觉隐患,马上消退,防患未然。
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