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文本内容:
电厂#3机因轻油波动延迟并网事件分析报告、大事经过1月日时,检修更换完机喷嘴后,进行冲油,11256:15#3#5QL
122.63%,憋压时个喷嘴前压力均为FQLM
13.0KG/S,146bar时,发启动令;点火,26:426:45:46,TNH=
15.42%#ABC-ls-#D,火焰闪耀后正常#D36:47时,值班员就地检查发觉燃油入口压力在4-
5.5bar之间波动,切换轻油泵后现象一样,MKV显示轻油压力波动也较大,轻油压控阀DISTPCV波动大,即关闭切换站新加轻油回油阀,但压力波动范围随着转速上升越来越大,在l-7bar之间,燃油伺服阀65FP反馈FAL在-36〜79%之间波动,随即停机47:35机组惰走完后,再次启机,状况同上述一样5为了查找轻油压力波动的缘由,接廖总令,热控将#3机轻油压控阀切至手动调整,轻油压力掌握在左右6bar68:32热控调整完后,再次启机,启动到点火前轻油压力稳定时,四支齐着点火后就地检查燃8:35TNH=
15.46%,FQLMl=
0.41kg/s,油入口压力在之间波动,检查轻油压力在之间波动5-7bar MKV5-7机组脱扣之后发觉轻油压力波动变大,就地燃油压力在之间3-10bar大幅波动,MKV显示轻油压力在2-
9.8bar间波动,期间轻油压控阀始终采纳手动掌握,未参加轻油压力调整转速升速到80%,波动状况没有改善7机组发停机令进行停机在降速到60%转速左右轻油压力波动变小时:机组提前熄火8:36TNH=
54.7%,再次停机后,值班员将轻油滤、滤、双联滤均切至备用组,同83B时燃机检修拆开祥3机燃油进口Y型滤检查发觉该滤网洁净无堵塞同时热控检修在机组惰走结束后,停盘车将燃油伺服阀更换一新65FP件时更换完毕,投盘车,热控静态做试验正常9:4665FP99:53时,进行强制冲油,FQL1=
23.15%,FQLMl=3kg/s,三机表决全都,憋压个喷嘴前压力平均14时,在”位发启动令,高盘分钟转1010:09CRANK510:140^,AUTO,检查MKV和就地轻油压力稳定10:16时\TNH=
15.50%点火,四支齐着,点火后检查切换站轻油压力和燃油入口FQLMl=
0.42kg/s压力均比较稳定,机组连续升速,过临界TNH=
45.24%,BB4/BB5=
3.6/
3.8mm/s;TNH=
76.95%,BBl/BB2=
8.5/
9.4mm/s机组脱扣后检查轻油各压力比较稳定,未消失波动现象时,机组空10:27载满速,度,轻油压力稳定在左右,检查机组各系TTXSP1=
15.55bar统无特别1110:29时,#3机并网10:33时带到50MW后,检查轻油压力无波动,机组参数正常后切重油在切重过程中观看轻油压力稳定,未消失波动,重油压力亦稳定1210:49时,机组带满,检查机组各参数正常,轻油压力稳定在5bar左右,重油压力稳定在
5.1bar左右、缘由分析2
(1)从本次大事的现象来看,在切换滤网,检查Y形滤及将轻油调整阀改为手动调整以后,均不能转变轻油压力波动,因此轻油压力波动的缘由与上述设备无关
(2)从消失故障的几次启动过程中来看,FAL的波动比较大,热控更换完燃油伺服阀65FP以后启机,压力波动现象就未消失由此认为伺服阀工作的不稳定性,是引起轻油压力波动的缘由、防范措施3
(1)检修人员仔细总结此次大事的阅历和教训,连续跟踪#3机轻油压力波动大事并,以确保机组运行时能牢靠工作
(2)检修人员加强各机组伺服系统的监督,做好伺服线圈的定期检查
(3)机组运行期间,运行值班人员加强燃油系统各点的压力监视,特殊是滤网压差的监视,准时切换压差大的滤网,确保燃油系统压力正常,避开机组因燃油压力波动而导致机组被迫延迟并网
(4)燃油管线中各滤网投运时,要彻底充油、排气,避开机组运行中燃油管道压力发生波动。
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