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文本内容:
电厂#机辅助滑油泵损坏事件分析报告
1、大事经过1月日,机启机时,燃机在升速至1430#105:18#
113.22%时,机发报警,机组遮断I POST-IGNITION P2HIGH TRIP时,发觉电机噪音较以往大,联轴器护套脱落,间205:3088QA或有磨擦火花飞出,手摸电机不热,电流为101/102/103A时,机组再次启机,升速至时,机发306:
0313.26%I10SS OFFLAMETRIP1,NGAS CONTROLVLV NOTFOLLOWING-ALARM1,机组遮断机转检修,启动机,时机并网4#1#306:53#388QA电机,发觉电机与泵的联轴器减振齿部分损坏,打开泵的盖时,停盘车,手动起断开电源检修脱开507:3088QE,88QA板,发觉轴承已烧毁,支架脱落,轮珠已散,轴与轴承解除部分磨出约宽的凹槽,机务更换一台新的帮助滑油泵20mm时,帮助滑油泵更换完毕点动试机转向正确,三相电流611:48为测振正常89A,时,投盘车,停轮机间听音正常712:1588QE,、缘由分析2()机帮助滑油泵的轴承是单列轴承,轴承与泵的盖板之间存在1#1间隙,无法固定轴承的轴向位置,在运行中轴承沿轴向上下串动摩擦造成运动表面的损伤,扩大轴承与轴颈的径向间隙,最终导致轴承损坏,并产生火花,是引起本次事故的主要缘由这是该帮助滑油泵的设计缺陷,、机的帮助滑油泵是相同型号,需要特殊关注#110()机最近的一次小修于月日完成,小修时对帮助滑油泵轴2#147承加油脂,并手动盘联轴器,活动正常此次检查发觉小修时加的油脂被甩到轴承两侧,轴瓦与轴颈已无油脂,轴瓦与轴颈发生干摩擦造成轴承的烧毁和轴颈的损坏,并且发觉油脂已变稀检查发觉小修所加油脂是公司的(棕色油脂),该油脂是第一次用于帮助滑油泵轴承Shell EP2该油脂的工作温度是团团,但是公司的在阳光照耀下-20〜110Shell EP2(团左右)会变稀,且该油脂生产日期是年,存储时间过长而变3004质机启停机过程以及备用状态下,帮助滑油泵高速转动(转速#1)产生热量,油脂吸热变稀,黏度降低,随着泵的转动油2950r/min,EP2脂被甩出轴承外部无法润滑轴颈和轴瓦,是造成本次故障的缘由之一()检查#机帮助滑油泵的前次解体检修记录,数据符合规范,此31GE次故障不是由帮助滑油泵安装引起的()月日调度负荷为运行人员在时发觉联轴4430260MW,5:3088QA器护套脱落,有摩擦火花飞出,认为是护套摩擦引起火花,实为帮助滑油泵轴承摩擦从轴承压盖蹦出的火花,推断失误在有备用机组的状况下,机在时再次启机,加重了损坏程度、防范措施#16:0388QA3()热机分部应采纳公司(绿色油脂)或者采纳锂基子润1Prolong EP2滑脂(黄色)润滑帮助滑油泵轴承,停止使用公司生产的Shell EP2(棕色)同时结合目前油脂使用周期和保质状况合理上报选购方案
(2)#
1、#10机的88QA部套的结构与其他机组不一样,热机分部针对、机帮助滑油泵,完善维护工艺,重点检查轴承运行状态并准时#110补油同时生产各部加强重要辅机设备巡检工作()运行当值对机第一次消失特别状态下,未经专业人员检3#188QA查确认,未实行有效防范措施,再次开机运行,应进行深刻的检讨制定重要辅机在特别状况下,故障处理的程序、防范措施和应急预案。
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