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电厂#机熄火跳机事件分析报告
5、大事过程1月日时,机启机,时空载满速,各喷嘴前压力17170:10#50:2716bar,高压油滤压差时,机并网,选带基本,时开头切重油,
1.5psi0:29#50:37o时切到重油位突然发熄火跳闸,报警,机组遮断,跳机前0:450:47:44,机组主要参数;;DWATT29MW TTXM536S TTXSP1回;;;;
38.2FQL
169.89%CSGV
83.5FD-INTENS-1178FD-INTENS-2;;;均稳定时,进行冲131FD-INTENS-3146FD-INTENS-11341:00油检查,为发觉高压油滤压差表顶表憋压时高压油滤FQL
144.5%,lOpsi,压差为各喷嘴前压力为无漏0,
6.5bar,经拆下高压油滤,发觉滤芯布满金属丝,检查轻重油滤较洁净;清理2高压油滤滤筒及管道,并更换了高压油滤及轻重油滤滤芯;拆开连20CF接螺栓后盘主燃油泵卡死无法盘动,检修更换主燃油泵,时主燃油泵6:40更换完毕,冲油检查正常时,机发启动令,时空载满速,查主燃油泵工作正常,37:05#57:21高压油滤压差为燃油系统无漏点,时机组并网0,7:
23、缘由分析2本次跳机缘由为主燃油泵轴套磨损,脱落的金属丝卡涩泵轴,机组1断油而熄火遮断;主燃油泵轴套磨损,初步分析为下列因素的分别作用或综合作用是引2发这种损伤的可能)该主燃油泵为返修件,今年月份投运到故障共运行小时左右,131600返修前轴套材料为巴氏合金,返修时改用了磷青铜选材的变化带来了导热性、热膨胀性、耐磨性等物理性能及硬度、疲惫强度等机械性能的转变;)目前机燃油三通阀特性为切重油过程中三通阀开度在前重油注2#570%入量特别小,阀后重油温度只能达到余度,但超过此开度,阀后的重30油温度在短时间内(约分钟)快速上升,主燃油泵因受热冲击,引起间2隙变化;)返修时的检修质量(装配工艺、尺寸调整等)
3、防范措施3()修改机切重油时三通阀的掌握方式,改为步进式开启或依据阀1#5后重油温度开启的掌握方式,使得三通阀后的重油温升平稳匀称,减小对主燃油泵、燃油安排器的热冲击影响()适当调高重油压力掌握值,提高切重油初期的重油流量2()改进主燃油泵返修工艺,进行严格的工艺审查及检修后的验收,确3保返修质量(原来的工艺及材料未得到改进前不再进行该类返修)()加强重要返修件(如主燃油泵、燃油安排器等)的上机前检测,并4进行寿命及状态评估,制订合理的定检项目、内容与周期,确保运行平安。
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