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电厂炉包墙过热器泄漏停炉XX大事经过10月16日19:34,#2机组负荷260MW,炉膛泄漏报警装置#
18、#19报警点特别报警,机组运行参数未发觉明显的变化现场检查发觉L11R长吹吹灰器处有特别声音,进一步检查发觉#2炉右侧省煤器上部人孔门处泄漏声明显,21:17确认为包墙过热器管泄漏,经省调同意后于22:38#2机组与系统解列锅炉进行强冷去压后,检查发觉#2炉右侧省煤器上部人孔门下方包墙过热器管有两处泄漏点,两泄漏点均位于人孔门正下方150mm处,其中靠炉后管的泄漏点位于焊缝上,大小约2mm,泄漏点四周无减薄,属典型的焊缝砂眼泄漏,为原发泄漏点,称第一泄漏点;靠炉前的泄漏点长约6mm、宽约3mm,漏点四周明显减薄,明显是被吹破的被动漏点;经电弧焊补后,抢修工作于17日14:45结束,16:15#2炉点火,19:33发电机并网暴露问题今年4-6月#2炉大修期间锅炉防磨防爆检查时,发觉#2炉尾部烟道多个人孔门内护板下部的包墙管表面有l.5-2mm的腐蚀坑,并进行处理分析认为1由于检修工艺处理不当,焊前打磨把握不好,使打磨后的有效壁厚明显削减,在焊接过程中消失管子被击穿现象,击穿后的焊接又受穿膛风的影响,消失了气孔等缺陷;2管子焊接时消失的局部击穿处理不当,只实行增加补焊厚度和面积的方法,焊后表面又进行了打磨,造成一般的外观检查或着色探伤难以发觉该类型缺陷;3第一泄漏点管子堆焊的面积是其它管段的堆焊面积的2〜3倍,检修验收人员未对这一现象引起重视,失去了一次发觉问题的机会防止对策4检修部应加强检修管理,提高责任意识,特殊是加强对锅炉受热面管检修单位的焊工和钳工的技术交底工作;
②将受热面管堆焊处理前的壁厚确认(测量)作为检修质量掌握点,检修部负责编入炉本体检修文件包中;
③检修部加强对受热面管堆焊处理的全过程监测,需堆焊的部位打磨后要进行壁厚测量,当壁厚小于
2.5mm时,要监督焊接过程,避开击穿管子,若焊接过程中管子被击穿,必需更换被击穿的管段
④依据现场实际状况,对锅炉受热面管堆焊处理的部位进行100%的着色探伤,有怀疑的还要进行超声波探伤。
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