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动力车间脱硫系统缺陷汇总、概况:本公司动力车间于年月投产,脱硫系统为石灰(消石灰氢氧20156化钙)一石膏湿法脱硫,共两台中温中压循环流化床锅75t/h—
3.82Mpa炉,配套台脱硫塔(一炉一塔),排放标准为2lOOmg/Nn每台脱硫塔配有台循环泵(一台配两层喷淋,一台配一21000m3/h层喷淋)和台循环泵,共计层喷淋层,喷淋层最下方布有1450m3/h4一层托盘网筛板两台塔分别配有一台加药泵,加药方式是采用控制加药泵的变频器频率来控制加药量,加药点是在两台大循环泵的入口管道上另外,每台塔配有两台渣浆泵(一备一用),作为石膏输出至真空皮带机两台塔配有两台20m3/h49kpa的氧化风罗茨风机,每台塔两根氧化风管直接插到塔底高处,设计上氧化风机是一用一备,DN
1001.5m但后期运行需同时投用两台来改善氧化效果
二、主要缺陷、自运行以来,最主要的问题是加药量的控制稍有不当,整个系统就会1恶化,浆液颜色发白,比重直线攀升,石膏难以形成,脱水不出,同时,升高,最高达二氧化硫也控制不住,严重超标每次出现此种PH11-12,情况的最终办法就是将系统内的浆液用清水进行置换,才能缓慢的得到好转;、整套系统是由上位机进行操控,原设计上是两台塔共用一条加药管路,2加药泵是一用一备,加药量是通过每台塔的电动调节阀来实现但此种控制方式的波动性、滞后性太大,后期将加药泵改为变频控制,一塔一泵分别控制,进行连续投加石灰浆液,效果得到改善但上位机的自动控制仍存在很大的局限性,需要进行改进;、原设计塔内喷淋层上方布有除雾器,但由于运行一段时间后,堵塞严3重,限制锅炉负荷的提升,同时,清理也非常困难,后期直接将全部的除雾器进行拆除,在烟囱底部增加一台水泵,将烟气带出的水汽打回系统内;、目前,此套脱硫系统在连续运行个月后,就需要停炉进行清理,42-3塔内喷淋层、喷嘴、网筛托盘堵塞严重,同时,塔的烟气进口烟道也会形成类似石膏的固体,造成进口烟道的堵塞在每次清理过后,塔内PH在之间进行波动,二氧化硫在之间波动,随着运行时间的增加,0-200会逐步升高并趋于稳定,二氧化硫曲线随曲线变化而变化,继续PH PH运行之后,会大于脱硫效率降低,二氧化硫居高不下,随时会出现PH7,石膏脱不出,系统浆液恶化的情况;、系统内的腐蚀比较严重,渣浆泵5的管道及旋流器的本体经常会因腐蚀而出现漏点同时,系统内各泵的叶轮磨损严重,维修费用较高;、近期真空皮带机的滤布在运行个63-4月后会出现堵塞,石膏脱不出水,需重新更换堵塞的滤布用酸洗、碱泡都试过,效果不明显;、真空皮带机的配套水环真空泵内,结垢严重,7经常会由于结垢而不能启动,也需要定期进行解体清理;、目前,锅炉负荷在以下时,需要开两台大循环泵,负荷再提高的870%话需要同时运行台循环泵来控制二氧化硫3
三、总结目前,整套脱硫系统的主要结症就在于“堵”,运行一段时间后,喷淋层、托盘、管道等等相继出现堵塞现象,同时,加药量的控制不能实现连续加药,控制不稳,导致二氧化硫也是忽高忽低,操作运行人员PH压力很大每次被迫停炉清理过程中,塔底都存有深的沉积物料,塔内喷
1.5m淋层的喷头是采用碳化硅涡流喷嘴,设计安装上存在缺陷,个别喷嘴距离塔壁和支撑梁太近,冲刷严重,经常出现塔壁刷穿情况。
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